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Esempio di pulizia di una linea nuova per la distribuzione di ossigeno liquido. In questo caso i proiettili sono stati spinti dalla pressione fornita da una bombola di azoto. Come si vede i residui della saldatura ed altra sporcizia sono stati asportati. Successivamente sono stati sparati proiettili imbevuti di liquido sgrassante e poi proiettili asciutti per rimuovere il residuo di prodotto. L'azoto ha aiutato ulteriormente ad asciugare l'interno della tubazione.
Nel filmato si può osservare la procedura eseguita per
effettuare la pulizia e lo sgrassaggio della linea per
ossigeno liquido già presente al fine di riabilitarla
all'utilizzo. Il tubo mostrava evidenti segni di corrosione da
ruggine la cui rimozione ha richiesto lo sparo di diversi
proiettili asciutti, di diametri differenti per asportare
gradualmente i detriti più grossolani. In seguito alla rimozione dei depositi di ruggine si è
provveduto a stendere su tutta la parete interna un prodotto
sgrassante, imbevendo altri proiettili con tale prodotto e
facendoli transitare alcune volte per asportare la rimanenza
di liquido sgrassante in eccesso all'interno del tubo. Per
concludere è stato sparato un proiettile asciutto, per la
pulizia di fino e la rimozione di ogni traccia di residuo sia
della ruggine che del liquido sgrassante, in modo da
restituire così un tubo pulito ed asciutto pronto per l'uso.
Questo tipo di operazione ha permesso al cliente di
risparmiare svariate migliaia di euro e un notevole
quantitativo di giorni di lavoro che sarebbero stati necessari
per la sostituzione del tubo sotterraneo mentre nel nostro
caso la spesa è stata decine di volte inferiore ed il tempo
necessario alla pulizia è stato inferiore a due ore.
In questo video si mostra l’operazione di pulizia di una batteria in
rame per gas refrigerante, al fine di rimuovere impurità di vario genere
come: oli, scorie di saldatura, polveri e fuliggini residui della
produzione del tubo in rame stesso o delle successive lavorazioni;
un'operazione fondamentale per prevenire guasti meccanici, derivanti dal
transito di queste impurità, a componenti come compressori e valvole.
La sparo di un proiettile all'interno di ogni singola sezione di circa
38m di lunghezza, richiede appena 5 secondi di tempo. Ripetere
l’operazione per un totale di 3 volte è risultato sufficiente ad
ottenere il risultato desiderato.
Questo filmato mostra l’operazione di sgrassaggio di tubi flessibili, all’interno dei quali avviene il passaggio dell'azoto, prima del montaggio su un robot per la saldatura laser.
I tubi, acquistati da fornitore esterno che si occupa del loro assemblaggio, mostravano al loro interno tracce di olio derivanti dalla raccordatura. L’operazione di pulizia può richiedere più passaggi, fino a che non si ottiene un risultato soddisfacente, ma sono sufficienti comunque pochi minuti di tempo.
In questo modo si può facilmente verificare la qualità dei tubi in ingresso e garantire che un semplice residuo di produzione su un componente così semplice, non vada ad inficiare la resa e l’affidabilità di un sistema molto più sofisticato.
In questa operazione di pulizia di un impianto per il trasporto di azoto ed ossigeno per il taglio laser era necessario rimuovere ogni contaminazione e residuo di lavorazione in grado di danneggiare ed ostruire le macchine. Per via della conformazione dell’impianto, con restringimenti progressivi di diametro, è stato necessario utilizzare il proiettile Food&Flex, più adattabile in queste situazioni. La linea partiva infatti da un diametro interno 30mm, restringendosi a 19, per finire a 15mm. Nel video si può notare anche una soluzione temporanea adottata per l’inserimento di liquido detergente all’interno delle calate verticali, connettendo un raccordo a U, all’interno del quale versare il liquido e successivamente sparare il proiettile, scegliendo di collegarsi con aria in diretta, tramite attacco rapido, vista l’elevata lunghezza della linea (115m).
Questo video mostra la pulizia di una sezione di tubazione per
gas refrigerante deputata all'alimentazione della turbina
dell'impianto di condizionamento effettuata dal nostro partner
System Fluid s.r.l.
La tubazione, saldata e flangiata, di diametro 154mm interno
viene pulita dopo la sua costruzione, ma prima del montaggio;
questo rende l'operazione di pulizia più comodo. In questo
caso vi era la necessità oltre che di rimuovere i residui di
lavorazione, anche di procedere allo sgrassaggio del tubo
stesso, ecco perché il proiettile è stato imbevuto con un
prodotto sgrassante poi sparato più volte ed in fine è stato
sparato un altro proiettile asciutto per assorbire ogni
residuo. L'operazione di sparo è stata eseguita, dato il diametro
importante, senza l'ausilio della pistola, ma insufflando
azoto per mezzo di una flangia collegata in diretta... ad una
pressione di circa 8-10bar.